玉米DDGS(玉米酒糟)是玉米深加工生产酒精的副产物之一[1],是一种非常有价值的饲料组份。我公司自投产以来,玉米DDGS在产品色泽、蛋白含量等方面,受到客户普遍好评,产品质量处于行业领先水平。近年来,产品质量不稳定问题的反映比较突出,因此,主要针对提升 DDGS 质量公司组织力量进行了专题研究。

  1 攻关目标确定

  根据销售分公司市场调研情况,以及与业务量较大的客户进行沟通、了解,整理出了客户对DDGS质量的要求,如表1所示。

  我公司的玉米DDGS产品目前的色泽为黄色或黄褐色、粗蛋白含量为24~28%、脂肪含量>7%、水分含量≤12%、粗纤维含量≤12%、粗灰分含量≤7%,参照表1确定 DDGS 攻关目标为:

  (1)色泽:黄色;

  (2)粗蛋白:26%~28%。

  2 攻关采取的措施

  2.1改善玉米DDGS 色泽

  近两年来,公司DDGS产品色泽分布情况具体如表2 所示。

  从表2可以看出,近半年来产品色泽波动较大,最近两个月色泽质量下降幅度很大,色泽B级品明显增加,产品质量下降。为改善产品色泽,我们采取了下列控制措施。

  2.1.1 优化蒸汽管网压力,降低干燥强度

  在玉米 DDGS生产行业内,饲料干燥一般采用0.6MPa的饱和蒸汽作为热源,这样饲料色泽较好[2]。我公司自投产以来一直采取0.9MPa的过饱和蒸汽作为热源,为了改善饲料颜色,于2012年新增了一条减温减压蒸汽管线至干燥工序,虽然蒸汽压力较以往有所降低,但一直没有达到最佳使用效果,所以应结合现有设备运行情况,逐步降低蒸汽压力和温度,实施优化操作,确认干燥效果。

  2.1.2 优化 DDGS 干燥过程停留时间

  玉米 DDGS在干燥机内的停留时间直接影响其色泽[3],因此在确保干燥效果的前提下,应尽可能缩短物料在干燥机内的停留时间,这样做的好处一是优化离心机进料量及分离效率,确保离心后的湿糟量达到设计水平;二是通过回混螺旋,合理优化回料比例,调整相应进料干物质含量;三是合理优化尾气风机,保证系统内的废气及时排出,不影响干燥效果。

  2.1.3 适当优化液化及喷射温度

  适当优化液化温度和喷射温度,由现在的液化温度88~90℃和喷射温度102~104℃,调整为85~86 ℃和101~102℃,以后若具备条件,将取消射液化,采用低温蒸煮,从而减少“美拉德反应”,降低焦糖含量:更有利于改善 DDGS色泽。同时加强对发酵过程尾罐残总糖及还原糖的控制,减少波动,力争将还原糖降至0.18 g/100 mL 以下、残总糖降至 1.7 g/100 m 以下。

  2.1.4优化浓缩液储存方式及时间

  浓缩液对饲料色泽影响较大,当温度高或停留时间长时均易氧化变色。因此在浓缩液储存及添加过程中应尽量缩短与空气的接触时间,以降低氧化程度通过采取以上措施,近三个月以来,DDGS色泽明显好转,具体见表3。

  2.2 优化 DDGS 粗蛋白含量

  在加工潮粮季节,玉米DDGS粗蛋白含量呈下降趋势,二级品率有所降低,同时三级品率也逐渐上升,说明产品质量下滑。通过研究发现,在生产过程控制中通过精细化控制,采取以下措施可有效改进DDGS蛋白含量:

  (1)结合水分含量对粗蛋白的影响,按每提升或下降1个水分,影响饲料蛋白0.3个百分点来进行优化控制,通过控制水分含量,使粗蛋白含量稳定在26%~28%范围内,最大限度的提升产品质量;

  (2)做好系统优化平衡,减少因生产操作,如蒸馏工序碱洗等,造成DDGS蛋自波动大的问题。通过系统平衡和控制,实现分离干燥工序物料与玉米胚粕混配比例均衡,防止混配比例过大而造成蛋白含量偏低的现象,影响二级品率;

  (3)通过优化胚芽粕混配比例的调整,实现DDGS产品等级差异化。

  3 结论

  通过采取上述措施,公司的玉米DDGS色泽A级品率达到了99.5%以上、粗蛋白含量稳定在28%以上,满足了客户需求,有效保证了企业副产品的附加值,创造了良好的经济效益。